污水处理技术基本问答集锦 下载本文

NaCl较高的废水生物处理最好采用生物膜法。

(3)二沉池。二沉池表面负荷应有一定的余量,主要是考虑废水密度增加,不利于污泥沉淀,尤其是含NaCl废水。处理水量较大时,特别是含CaCL2废水,最好采用周边传动式刮泥机,以适应污泥浓度高、密度大的特点。在采用传统活性污泥法处理高CaCL2废水时,应适当加大污泥回流量,以减少废水波动造成的冲击,提高系统的稳定性。

(4)污泥脱水。由于含CaCL2废水生物处理的剩余污泥含钙盐多,有利于脱水,可不用加絮凝剂。经浓缩后的污泥浓度可大于50g/L。剩余污泥量与普通废水处理的剩余污泥类似,设计参数可参考普通污泥脱水。

在处理钙离子浓度高的废水时,由于活性污泥中的无机成分高,有机物去除能力较低,较低的负荷污情况下运行,染物的去除率要高于高负荷条件下,但是延时曝气又不太适合处理高盐废水,因为污泥龄长,水力停留时间长,活性污泥容易老化,絮凝性能变差,最终影响出水效果。

19例:

我最近看了xxxxxx污水处理厂,脱氮除磷的效果比较好,它是在前面设立缺氧段,严格控制厌氧条件,在好氧阶段排水,防止磷的二次释放.磷的排放达到一级标准. 请问污水处理专家,能否告诉我脱氮除磷的一些经验和方法. 答:短路硝化-反硝化 如

SHARON工艺 厌氧氨氧工艺 OLAND工艺 好氧除氨工艺

高盐短程硝化-反硝化

生物催化

间接生物催化剂 专业菌种

除鳞工艺与技术 直接或前置化学沉淀 同步化学沉淀 后置化学沉淀 后续接触过滤

生物除鳞 。。。。。

20例:

使用SBR反应器,前几天污泥SV30在20%左右,从前天开始就沉降不下来了,30分钟后只有一个沉淀区域,上层是松松的,密实的大概只有5ML,排水过程中也会排出好多泥,经镜检发现有好多丝状物,不知道是不是丝状菌导致的污泥沉降不好,我该如何处理,请行家帮我指点一下,谢谢!

答:监测进水COD值和BOD值,排除是由于负荷过低造成的,然后检测来水水质,确定引起膨胀的因素,比如,酸碱度,硫化物,重金属

所用水是人工模拟生活污水,COD大概在200mg/l左右,氨氮在17mg/l左右,前两天好了一些,但现在SV30又只有10%了,前天还是20%多呢,不知道怎么老是不稳定,真是搞不搞,

检查你的沉淀池啊

21例:

我现在在对一个高分子合成乳液废水进行改造,原水经聚合氯化铝混凝沉淀 后,COD从20000多降到700-1000,原来采用活性污泥,水解酸化约48小时,好氧超过8天,但是是达标的,也没有检测过pH。后来被冲击后重新调整,怪问题就出现了:物化处理后进水在pH7-8之间,厌氧池的pH值在7.2-7.6之间,而好氧池的pH值在5.5-5.8之间,同时进行的小试(采用同样工艺,水解酸化20h,好氧20h,有填料)也出现了同样的情况,而且实验过程中,也有将好氧改为水解酸化的做法,奇怪的是,改过来后pH就由原来的5.5-5.8之间升到7.2-7.6之间,这也否定了有些同行给我解释的好氧池底部存有大量厌氧污泥进行水解酸化从而导致显酸性的说法。是不是由于污水中含有表面活性剂的原因呢?遇到这种现象怎么解决?!请各位高手不吝赐教!多谢!

答:好氧也消耗碱度,可以使PH降低

很可能是水质的问题,你对废水水质并没有介绍清除,不过有一个现象可以告诉你,如果你的废水中含有亚铁离子的话,就能达到类似效果,亚铁离子在厌氧能不能氧化,所以pH正常,但在好氧内会氧化成三价铁离子,而足够浓度的三价铁离子的废水pH正是在相似的5.5的范围,还有可能是你物化絮凝剂中引入了铁盐,请参照检查一下

一般亚铁的混凝剂用于脱色,

水解酸化的最佳反应PH值为5-6。5,随着时间的加长升高到8左右。之后的接解池,应会升高

生化不可能使酸度产生如此大的变化,应该是个物理反应,某些物质在曝气条件下发生转化消耗H+!

22例:

请教两个问题,一是矿物油和植物油对水体的危害性不一样吗?是因为物质结构的原因还是其他的原因?

第二个问题是问13楼的,你做的汽车涂装废水工程是整个涂装车间的混合废水,还是单独处理膜一个工序的废水,比如脱脂废水。 谢谢!

答:39楼的朋友,矿物油和动植物油肯定有差别啊,物质结构本身有差别啊,矿物油是由烷烃、环烷烃及芳香烃组成的混合物 ,矿物油是多种烃的混合物,烃类又存在同系物,无法获得各结构单元、组成比例完全一样的标样,没有常规定量方法的计量关系可以利用,矿物油从化学结构上看主要含CH3、 CH2、芳环三种基团

动植物油主要由极性分子组成,结构相对简单,

对生物处理来说,生物降解需要的时间矿物油也叫一般的动植物油长

当然所有的涂装废水都会涉及到,象脱脂废水、含漆废水、电泳废水、磷化废水都会涉及到啊

23例:

化妆品制造厂,日均处理生产污水20多吨,曝气池27立方米,近期曝气池内的泡沫明显增加(如图,泡沫占去曝气池近1/3面积),加入消泡剂后无效果。此泡沫似乎不易破碎、发黏,请问是否进水负荷过高所至?然池内MLSS始终维持在7000~8000(负荷不高吧?)。另外:曝气池SVI保持在100左右、污泥外观及曝气量无改变。处理水COD有所升高。 请教这种泡沫该如何处?

答:可能是气温降低的缘故吧?

诺卡式菌引起的,奶油状

请确认食微比!

应该是污泥老化(负荷过低)所至。

您说负荷太低了?那时是否应该增加排泥量,但是那样的话MLSS值不是要降低了吗?关于MLSS值,02年设计这个系统的日本人说要把MLSS始终控制在6000~10000,千万不能小于3000,否则会损置于曝气池中的100片膜。我们就这样按照运行着,出水一直还算好~~~今年生产量猛增,然后系统就经常不正常了……

现在楼上又说是诺卡式菌引起的,那应该是增加排泥了?可SVI值又没变化,也不知道到底该增加排泥吗?

我搞造纸废水处理时曝气池曾遇到过液面大量冒泡,后来就是排掉废弃污泥才变好.我想很可能是污泥老化.

减小负荷,增加菌种!

增加菌种,控制进水质量。增加负荷 24例:

本人在MBR工艺处理废水中水回用和RO前级预处理(超滤)方面略有些经验,希望能在这里和大家共同探讨进步!

mbr废水有表面活性剂,产生大量得气泡,加药有效果,但是成本高!而且一但加药系统出问题气泡就把污泥带出池外了,使污泥流失!不知你有什么高招?如果用无泡曝气膜成本怎样?效果好吗?产水量怎么样?

答:首先产生气泡并不是MBR膜片引起的,其次气泡能将污泥大量带出池外说明气泡量非常大,加药会非常平凡且量会非常大,是否可以考虑其他消泡方法? 加入专用消泡剂也行吧

加入专用消泡剂当然行,但主要是考虑成本的问题, 请教一个关于MBR污泥浓度的问题。

MBR污泥浓度和入水COD是否有个大概的比例关系?比如进水100COD能否支撑起12g/L的污泥浓度?假设100cod生化性极好,MBR不排泥,那么MBR最高能到多少的污泥浓度?

MBR因为不派泥,其微生物浓度可比普通生化池提高2~3倍,生化效率提高10~30%

洒水消泡我认为是最实用的方法之一,因为它不带来其他难降解的物质和盐份。

入水COD100,设计污泥浓度12g/L合理么?在不胡乱增加膜组件数量的前提下?

MBR也是要排泥的,尤其对工业废水和需要脱氮的废水。

洒水处理效果还可以,但是需要长时间来运行。

25例:

各位同仁,现在有这样一种医药塑料回收废水,就是把医药塑料上的铝铂和塑料分离回收,工艺是先用泡化碱(含水硅酸钠)在高温情况下清洗医药包装塑料,然后再用片碱清洗,这两种清洗混合后废水指标如下:COD 1500mg/L左右,生化比:0.28左右,PH:12.5左右,显强碱性,色素也很大,污泥杂质也很多,有时混进各种胶囊药。

我开始处理的方法如下:先加酸调pH至中性左右,使废水中的铝及其它污泥杂质在加PAM的情况下沉淀掉,经过这步处理的废水颜色为黄色,COD在750左右,而且盐分应该很高,包括硫酸盐、钠盐等;再把这样的废水先经过厌氧,后好氧处理。

但经过很长时间的处理,发现生化法活性污泥的培养很难,生化处理效果不理想,估计是废水中含有很多的其它杂质,以及生化池设计有点不合理,而且颜色去除率很小。 不知道各位大侠有没有什么其它好的处理方法,希望得到讨教?

答: 这类废水确实很少见,不过可以试试物化时在第一步加入活性炭粉末脱色和去除部分COD ,或在你的生化后加活性炭塔有助于脱色 ,生化池结构怎样,是接触氧化吗?我建议加个砂滤塔试试降低物化出水的SS和杂质仅为愚见,供你参考