隧道初支背后脱空处理方案 下载本文

**隧道2#横洞正洞小里程初支背后

脱空处理方案

2012年5月24日,昆明质检站对我分部**隧道2#横洞工区进行检查,在检查过程中发现**隧道2#横洞正洞小里程2K368+420~+422段初支背后存在脱空现象,为此我分部高度重视,立即组织相关部门进行调查取证,根据我们的调查,下面将调查过程、原因分析、处理措施及预防措施汇报如下:

一、事件调查

2012年5月23日中午,**隧道2#横洞工区开挖正洞小里程上台阶D2K368+420~+422,开挖过程中线路左侧靠近拱顶处沿环向2米范围有严重超挖现象,沿径向方向超挖达2米,呈锥形。随后紧跟挂网、锚杆安设、立架、喷射混凝土,在喷射混凝土前,用事先买好的石棉瓦覆盖在超挖地方的钢架后,不顾隧道施工质量,强行喷砼;喷射混凝土过程中,架子队管理人员未跟班作业。事后调查,石棉瓦存放于横洞进洞右侧厕所旁,存放量还余12片。

二、原因分析 1、围岩情况

根据**隧道设计图第二册,D2K367+670~D2K368+570段为浸入辉绿岩;TSP203地质超前预报,编号2011-YB-YG-GL-TSP-009,D2K368+485~+385段:岩体破碎,稳定性差,其中D2K368+462~440段发育软弱夹层或中等富水和D2K368+428~400段附近中等富水;现

场已开挖的围岩揭示为浸入辉绿岩,岩体破碎,稳定性差,开挖过程中有掉块现象;开挖时易出现超挖。

2、超前支护

根据“云桂隧参08”图,超前小导管施作时,外插角为100~150,允许偏差为20;但根据现场已施作的超前小导管揭示,外插角过大,平均在200,最大的达到30,由于围岩本身破碎,稳定性差且富水,施作小导管时,扰动前方围岩,使前方围岩自稳性差,在下步开挖时已形成超挖。

3、钻爆施工

进行钻爆时,未严格按照已批准的钻爆施工方案进行操作,施工随意性较大,尤其沿隧道开挖轮廓线进行钻孔时,外斜率控制不到位,根据TB10753-2010高速铁路隧道工程施工质量验收标准,周边眼外斜率不得大于孔深的3%~5%,眼底不应超出开挖轮廓线10cm,实际开挖时,均超出开挖轮廓线10cm以上,易形成超挖现象,光爆效果差。

4、施工管理

架子队管理人员责任心差,施工现场日常巡检不到位,异常材料进场监管不力,未按规定要求进行跟班作业,发现问题未及时处理与上报。

三、处理措施

(一)D2K368+420~+422段初支后脱空的处理措施 1、钻孔排查

对本段除线路左侧拱腰靠近拱顶处外,其余地方进行钻孔检查以确定脱空面积及空洞深度,布孔位置为两侧拱脚以上1.5米位置各布置一个,线路右侧拱腰位置布设一个,拱顶布设一个。

2、脱空注浆

根据钻孔检查确定的脱空位置,边墙及拱腰采用水泥净浆灌注,拱顶采用水泥净浆压浆。水泥采用普通袋装水泥,水灰比宜为0.45。

(1)、拱脚及拱腰灌浆

在钻孔成形后,通过开挖台架将注浆机放置于预注浆位置附近,开始灌浆,灌浆分两步进行,第一步灌浆时压力以水泥浆液能顺利灌入孔内为准,直至水泥浆液溢出时结束;第二步,待水泥浆液收缩后进行,灌入和结束步骤与第一步相同。

(2)、拱顶压浆

拱顶压浆采用单液注浆机注浆,注浆压力为0.25Mpa,浆液强度等级为M20。注浆结束条件:①、注浆压力逐步升高,当达到本方案的0.25MPa并稳定10min;②、注浆量不小于探测计算出的理论数量的80%;③、进浆速度为开始进浆速度的1/4;

3、围岩量测

由于本段围岩破碎,稳定性差,对已灌浆及注浆初支段实行实时监测,观测拱顶沉降及水平收敛情况,量测数据出现异常状况,及时汇报分部与项目经理部,及时分析并采取处理措施。要求量测频次每天不少于3次/天,量测时间点分别为8:00点,16:00点,24:00点,直至围岩变形趋于稳定为止。