柘林电厂3号发电机组电气启动调试及并网 下载本文

3. 柘林电厂:3号主变在冷备用状态:500千伏50136刀闸、和5013617

接地刀闸拉开。

4. 柘林电厂:合上3号主变高侧PT二次空气开关。

5. 柘林电厂:3号发变组灭磁开关在分闸位置,其操作电源断开。 6. 柘林电厂:按继保定值单要求投入500千伏柘汕甲线、柘汕乙线全部

保护;投入故障录波;退出500千伏柘汕甲线、柘汕乙线线路重合闸。 7. 柘林电厂:按继保定值单要求投入3号发变组有关保护。

8. 柘林电厂:投入500千伏5011、5012、5013、5021、5022、5023开关

充电保护,定值按一次相电流一段4000A,时间0.2秒,二段3400A,时间0.5秒整定。

9. 柘林电厂:03、04号起备变由一期220千伏母线系统送电,3号发电

机组6千伏厂用电电源由03、04启备变供电,即6千伏厂用30BBA00段、6千伏公用30BBC00段母线均由03B备用变压器供电,6千伏厂用30BBB00段由04备用变压器供电.

10. 柘林电厂:3A高压厂用变压器低压千伏侧的30BBA01、30BBB01小车开

关、3B高压厂用变压器低压6千伏侧30BBC06小车开关处于检修位置。 11. 柘林电厂:3A高厂变低6千伏A、B分支工作进线PT小车在工作位置,

检查并给上一、二次保险;避雷器小车在工作位置。

12. 柘林电厂:3B高厂变低6千伏C分支工作进线PT小车在工作位置,检

查并给上一、二次保险;避雷器小车在工作位置。 启动前电厂值班员确认上述一、二次设备在规定状态与位置 13. 汕头站:500千伏1M、2M母线按正常结线方式运行。

14. 汕头站:确认500千伏柘汕甲线5041、5042开关充电保护投入,将其

定值改为一次值相电流:一段 2100A、时间0.2 秒;二段 1750 A、时间 0.5 秒整定(注意相关控制字的设置)。

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15. 汕头站:确认500千伏柘汕乙线5051、5052开关充电保护投入,将其

定值改为一次值相电流:一段 2100A、时间0.2 秒;二段 1750 A、时间 0.5秒整定(注意相关控制字的设置)。 16. 汕头站:退出500千伏柘汕甲乙线线路重合闸。

启动前汕头站值班员确认上述一、二次设备在规定状态与位置

七、 柘林电厂3发变组启动次序纲要

1、 3号发电机冲转升速。

2、 3号发电机转子绕组的交流阻抗和绝缘电阻的测量。 3、 3号发电机短路试验。 4、 3号发变组短路试验。 5、 3号高厂变短路试验 6、 3号主变短路试验 7、 3号发变组空载试验。

8、 3号发电机空载励磁系统试验。 9、 3号发变组假同期并网试验。 10、 3号发变组并网试验。 11、 3号发电机带负荷试验。 12、 3号机组厂用电源切换试验。 13、 3号发变组甩负荷试验。 14、 3号励磁系统PPS及进相试验。 15、 3号发变组168小时试运。

八、 3号发变组电气启动调试试验项目及步骤

(一)在3号发电机组冲转过程中对发电机组本体检查

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具体方案由电厂编制、审核、执行。

(二)不同转速下3号发电机转子绕组的绝缘电阻和交流阻抗测量

具体方案由电厂编制、审核、执行。

(三)3号发电机短路试验

具体方案由电厂编制、审核、执行。

(四)3号发变组系统短路试验

具体方案由电厂编制、审核、执行。

(五)3号高厂变短路试验

具体方案由电厂编制、审核、执行。

(六)3号主变短路试验

具体方案由电厂编制、审核、执行。

(七)3号发变组空载试验

具体方案由电厂编制、审核、执行。

(八)3号发变组空载励磁系统试验

具体方案由电厂编制、审核、执行。

(九)3号发变组假同期试验

1. 检查确认3号主变高压侧50136刀闸在分闸位置。

2. 在500千伏电子设备间的第一串断路器测控屏(C2屏)的4D3端子排上

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短接50136常开辅助接点(#3、#12端子),解开50136 常闭辅助接点(#4端子),模拟50136刀闸合上,并把3号发变组同期电压切换到同期系统中。

3. 给上3号主变自动准同期装置电源。

4. 在DCS上投入5013同期系统,用 “自动”准同期方式作3号主变变高5013开关假同期合闸试验,对假同期试验进行录波,进一步确认同期回路的正确性。

5. 试验完毕,断开3号主变高5013开关。

6. 在DCS上投入5012同期系统,用 “自动”准同期方式作3号主变变高5012开关假同期合闸试验,对假同期试验进行录波,进一步确认同期回路的正确性。

7. 试验完毕,断开3号主变高5012开关。

8. 恢复500千伏电子设备间第一串断路器测控屏(C2屏)4D3端子排上的正常接线。

(十)3号发变组同期并网试验

1. 恢复DEH并网自动加负荷回路,恢复发变组保护关主汽门回路。 2. 给上3号主变变高50136刀闸操作电源,并在NCS系统上操作,合上3号主变变高50136刀闸。

3. 3号发电机组运转正常,机、炉均具备带负荷条件。

4. 退出3号发电机差动保护、3号主变差动保护、3号发变组差动保护、3A、3B号高厂变差动保护、3号励磁变差动保护。

5. 确认3号发变组短引线保护(RCS-922)已按现场操作规程要求在退出状态。

6. 退出500千伏1M、2M母差保护。

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7. 柘林电厂、汕头站:退出柘汕甲乙线主一、主二纵联差动保护 8. 报经中调同意后,在DCS系统上投入3号主变变高5013同期系统,用 “自动”准同期方式与系统并网。测录并网波形。

(十一)3号发变组带负荷试验

1. 3号发电机并网后,做励磁调节器通道切换试验;励磁调节器低励限制试验;功率柜均流测试。

2. 3号发电机并网并带上足够负荷后,带负荷测试500千伏5013、5023开关CT极性;测量500千伏2M母线保护CT极性;测量柘汕甲线纵联光纤差动保护CT极性;测量3号发变组短引线差动保护CT极性;测量计量和测量CT极性。按继保定值单要求投入500千伏2M母线差动保护。 3. 确认上述测试结果正确,差流正常后,在NCS系统上操作,断开5013开关、5023开关。

4. 在NCS系统上操作拉开500千伏柘汕甲线50236刀闸,断开刀闸操作电源。

5. 在DCS系统上投入5012开关同期系统,用 “自动”准同期方式与系统并网。测录并网波形。

6. 根据机、炉带负荷能力,慢慢增加发电机有功功率,调节发电机无功功率,使发电机功率因数保持0.9左右。

7. 3号发电机并网并带上足够负荷后,带负荷测试500千伏5012开关CT极性;测量柘汕乙线纵联光纤差动保护CT极性;测量3号发变组短引线差动保护CT极性;测量柘汕乙线短引线保护CT极性;测量计量和测量CT的极性。

8. 确认上述测试结果正确,差流正常后,在NCS系统上操作,分别遥控合上500千伏5013、5023、5022开关。

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