项目绩效考核在安钢
7号高炉提煤比降焦
比技术开发中的应用实践
安钢项目管理硕士班 1项目背景
全球经济从2008年下半年开始衰退,房地产低迷、股票下跌,持续数年的钢铁行业上升态势也转入滞销,全球粗钢产量被迫大幅减产。钢铁行业市场环境的恶化,促使钢铁企业必须加大结构调整、节能减排力度,促进钢铁企业又好又快发展。针对国内外钢铁行业形势,安钢集团公司生产经营方针由“增铁增效、产量效益型”转向“降本增效、指标效益型”,开始实施低成本运行战略。
结合到炼铁厂高炉生产就是提煤比降焦比,降低吨铁生产成本,提高经济效益。自2007年2800m3大高炉投产后,安钢公司每天需要外购焦炭数百吨,由于外购焦质量波动大,导致高炉炉况不稳,能耗指标上升,进一步恶化循环导致焦炭缺口更大;加之,外购焦价格较内部焦炭高,成为公司创效的减利因素。因此,在高炉上进行大喷煤降焦比工艺技术开发,对改善高炉经济技术指标和缓解公司焦炭供应压力具有现实的意义。2008年7月1日,集团公司主管生产的副总经理刘润生、炼铁厂厂长郭宪臻召开会议,决定:先在安钢7号高炉上进行技术开发试验研究,开展提煤比降焦比技术攻关活动,然后结合7号高炉技术开发的实践经验,在全厂每座高炉上推广,从而认真贯
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彻公司王子亮总经理低成本运行战略的指示,提煤比降焦比实现“吨铁成本最低”。 2项目主要内容
为了确保技术开发工作的顺利进行,公司技术处、炼铁厂等单位召开了前期协调会议,成立技术开发小组,分析目前存在的问题,提出解决问题的思路及时间,制定技术开发方案。要求不要盲目追求产量,而要集中精力优化高炉经济技术指标,进行提煤比降焦比工艺技术开发攻关,项目目标具体分四个阶段。
表1 技术开发四个阶段的目标安排
项目 时间 必保指标 期望指标 焦煤比,kg/t 焦比,kg/t 煤比,kg/t 比,kg/t 425 140 ≤420 ≥145 415 150 ≤415 ≥150 365 180 ≤365 ≥180 开表彰会,总结技术开发经验,至少公开发表一篇论文;至少获得公司三等奖科技成果。 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 7.1~7.31 8.1~8.31 9.1~12.15 12.15~12.31 技术开发小组组长:技术处副处长赵合安 技术开发小组副组长:炼铁厂生产副厂长张晓亮
技术组成员:炼铁厂7号高炉生产设备主任牛卫军及7高炉值班工长 炼铁厂机修车间副主任宋燕明及电钳工三组 炼铁厂调度室副主任霍廷奎及调度员 炼铁厂喷煤车间主任王淑静及喷吹组 技术处铁焦科科长胡涛及主管炼铁的科员
炼铁厂技术科长刘风军及技术科主管高炉操作的科员 3项目绩效指标体系
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3.1项目绩效管理
(1)开发小组要紧密结合7号高炉的实际情况,制定出具体方案和目标,定期于每周二下午召开一次技术开发例会,总结经验,制定下一步目标和措施,并要求高炉炉长和工长之间进行优化高炉生产指标的技术交流。
(2)7号高炉车间定于每周三上午召开炉况分析会,传达开发小组制定的方针和措施,详细拟定出近期的高炉操作方针和操作制度,努力实现在高炉稳定顺行的前提下,稳步提高煤比的同时最大限度地降低焦比,并且要求抓好高炉内部管理,杜绝各类操作事故,树立“向稳定要指标,向减少事故要指标”操作理念,保证高炉生产安全稳定、产品优质低耗。
(3)公司拿出6万元给7号高炉及其值班室,7号高炉和炼铁厂制定出7号高炉技术开发绩效考核方案,原则上每月完成目标给值班室发1万元。 3.2绩效考核设计
2008年7号高炉值班室技术开发 第一阶段绩效考核表 班组 值班室 岗位 值班工长 KPI考核 序号 关键业绩指标(KPI) 权重 目标值 单位 考核部门 所属部门 7车间 3