(2)二使故障励磁:若为以上原因,又不能及时处理,可果断合开关9K,使用故障励磁维持运行;
(3)三检主发电机内部:若以上处理均不能排除故障,要认真检查主发电机内部情况。停机状态下,检查主发电机碳刷与滑环的接触情况,检查连线是否断路,如不能处理,回段检修。
23、机车运行中,柴油机突然停机 故障原因:
(1)总控自动开关15DZ跳开; (2)差示压力计CS动作; (3)无燃油压力;
(4)极限调速器紧急停车装置动作;
(5)电磁联锁DLS故障或经济电阻Rdls烧损; (6)油压继电器1YJ-2YJ故障或机油压力低; (7)联合调节器故障; 判断处理:
(1)总控自动开关15DZ跳开,多为控制回路瞬间接地造成的,若恢复开关15DZ正常,应急情况下可不查找接地点。若连续跳开,应消除故障点后,再闭合15DZ;
(2)由于CS动作造成柴油机停机时,应认真检查柴油机及差示压力计的状态。如确认柴油机无异状,加油口盖等处无燃气冒出,一般多为CS误动作所致。可断开4K,解锁4ZJ,重新启机;
(3)燃油无压力,可先检查燃油泵是否工作正常。如Ⅰ泵不
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工作,应急情况下,可立即启用Ⅱ泵工作。若燃油泵仍然不工作,
可检查RBC主触头是否虚接,虚接时可进行短封处理;
(4)如紧急停车装置动作,应先恢复。但启机后要密切注意柴油机转速,防止飞车;
(5)DLS线圈、RdLs故障后人为顶死DLS,如发生烧损时,应将其接线拆下保好;
(6)若1YJ~2YJ误动作或故障,可先顶死DLS启机,启机后用负灯找出故障的1YJ或2YJ,只短接故障的YJ,恢复DLS,维持运行;
(7)若以上检查均正常,联合调节器油位正常,则可能是调节器内部故障。如齿轮泵损坏,动力活塞漏油,传动轴断等故障。
注意事项:人为顶死DLS后,运行中要时刻监测各种仪表的 显示,不得使安全保护装置失效。一旦发现问题,需要停机,立即恢复DLS作用。
24、机车运行中,牵引功率过小,柴油机欠载 故障原因:
(1)测速发电机CF励磁及电枢回路中ZC常闭触点,(641、642)、IZJ常开触点(633、634)、调节电阻RLcf1、RLcf2、 RLt等调节卡子处接触不良;
(2)联合调节器油马达在减载位卡死或Rgt电阻开焊、断路; (3)励磁整流柜2ZL的整流二极管有击穿短路; (4)测速发电机CF的传动皮带松弛。
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判断处理:
(1)逐一检查ZC常闭触点,IZL常开触点,RLcf1、 RLcf2、 RLt 等电阻上的调节卡子,发现有接触不良的情况,及时处理;
(2)观察、察油马达的运转情况,若油马达始终在减载位不动,为油马达犯卡;若Rgt的滑动触点左右往复偏摆,主发电压及电流大幅度波动,一般为Rgt断路,可闭合9K使用故障励磁维持运行;
(3)如果2ZL有一整流二极管击穿短路,会造成励磁机相间
短路,使主发电机励磁电流减小,机车功率下降,此时Rgt停在增载极限位。如不及时处理,会造成励磁机电枢绕组通过短路电流而烧损。如无可用二极管更换,可采取应急措施,将主整流柜上的元件拆下换上,或将损坏元件拆除,维持机车运行;
(4)检查CF电机安装螺钉是否松动,停机状态下检查CF皮带,若皮带松弛,应调整其松紧程度,消除皮带打滑。
25、机车运行中,牵引功率过大,柴油机过载 故障原因:
(1)联合调节器油马达在增载位卡死;
(2)电阻RLcf1调节卡子松动并发生移动,使其阻置变小。 判断处理:
(1)观察调节器功调电阻指针,若在增载位不动,则为油马达卡死。应及时闭合开关9K,使用故障励磁维持机车运行;
(2)若油马达正常,而电流表2A读数偏大,则一般为RLcf1
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阻值变小造成。如柴油机喷油泵齿条刻线正常,油马达未处在减载极限位,说明柴油机实际上未过载,机车可维持运行;若柴油机喷油泵齿条刻线超出正常值,油马达处在减载极限位,说明柴油机己过载,应使用故障励磁维持运行。
26、柴油机不能正常升速、降速及保速 故障原因:
(1)无级调速控制箱WJT无输入电源:包括熔断器熔丝烧断、IDZ跳开或RBC常开触点虚接;
(2)无级调速电子控制箱故障;
(3)司机控制器SK的7号、8号触指故障;
(4)步进电机BD电路接线断脱或电机本身烧损、传动机构抗劲或卡死。
判断处理:
(1)观察WJT面板上的110V信号灯,若不亮,且辅助发电机也不发电,应检查自动开关IDZ是否跳开,若IDZ跳开,应查明原因后方可闭合;检查RBC常开触点是否接触良好,WJT电子箱上的熔断器是否烧断等,如有不良应作处理;
(2)主手柄置零位,关闭WJT面板上该套调速装置的电源开关,更换插头,闭合另一套调速装置的电源开关,然后提主手柄,若柴油机转速正常为司机控制箱故障;
(3)更换司机室操纵,如柴油机转速正常,为司机控制器故障;
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(4)若柴油机转速仍不能正常,可断开步进电机电源后,人工拧动步进电机旋钮。若柴油机转速正常,则为步进电机及其电路故障,可使用人工调速方法,维持运行。但是使用人工调速时应注意:加载时,应先将主手柄放在保位后,再逐步提高柴油机转速;卸载时,应先将柴油机降制最低转速时,再将主手柄回零位,以防止柴油机在高转速下卸载而引起飞车事故。
27、机车运行中,回主手柄时,柴油机转速不降反升 故障原因:
(1)供油控制拉杆有犯卡,抗劲;
(2)供油齿条弹性夹头与齿条的连接位置不正确,造成供油控制拉杆卡死。
判断处理:
(1)运行中一旦发现回手柄柴油机转速不降反升时(飞车预兆),禁止主手柄回零位或断开2K等使柴油机卸载。应立即断开燃油泵开关4K,开关闭燃油泵的出油截止阀,也可打开精滤器排气阀,排出供油管燃油,迫使柴油机停机;
(2)停机后,认真检查供油拉杆是否犯卡,抗劲;弹性夹头销连接是否正确。根据具体情况,进行处理;
(3)以上故障处所处理后,还应检查极限调速器是否动作,前、后通风机叶片及其传动尼龙绳有无损坏,在确认各部无异常后,方可重新启动柴油机。
28、当柴油机转速达730~780r/min时卸载
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