电力机车制动机故障分析与防治措施

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电力机车制动机故障分析与防治措施

作者:李旭东

来源:《科技创新与应用》2013年第08期

摘 要:电空制动机采用电信号作为控制指令,动力源则采用压力空气。DK-1型制动机两端司机室设置了电控控制器,车体内设置有电控柜,采用的是积木式组合结构,与传统整体式结构的电空制动机不同,DK-1结构更简单、维修更方便。文章以DK-1型制动机为例,对其常见故障进行分析,并提出具体的防治措施。 关键词:电力机车;DK-1型制动机;故障分析 1 电空制动机故障分析的一般方法

具体而言,电空制动机故障分析处理包括以下几个阶段: 1.1 分析阶段

首先进行逻辑分析,观察故障现象,结合DK-1电空制动机的控制关系与作用原理做全面、深入的分析。实际操作顺序如下:先从电气线路开始,然后再检查空气管路部分,对电路、气路相关设备及气动部件进行逐一分析,尤其是一些易损部件,或者会对系统产生重要影响的关键部件,提高故障分析的效率与效果。其次确定故障范围,通常发生同一故障现象可能存在多个原因,只有进一步缩小范围,才能准确、全面的分析到每个原因,才能没有疏漏的及时处理故障。再次进一步查找故障点,经过上步范围确定后要在划定的范围内逐一查找故障点。最后进行检查确认,可以利用排除法针对不同故障点进行仔细检查,确定导致故障的根本原因。

1.2 反馈与处理阶段

经过分析后如果无法确定故障点,则要对分析思路做出及时的调整,然后进行二次分析与判断,直至找到故障点为止。针对确认好的故障点要进行处理、恢复,如果一些故障修复困难,为不妨碍铁路运输的畅通性,可以暂时维持故障运行,当然不能过于牵强,否则易出现行车事故。故障分析与处理需要长期实际工作经验的积累,所以设备的日常维护与保养工作不仅要掌握一般的方法,还要积累更多的实践经验,以保证故障处理的准确性与时效性。 2 DK-1电空制动机常见故障分析与处理

故障一:均衡风缸与列车管无表压。导致这类故障的主要原因有几点:未合上电源开关;电空转换板键应未处于电空位;紧急阀电联锁发生问题;缓解电空阀反联锁虚接或者卡滞;或者动作自停后未恢复常态。针对上述问题可以采取下列处理措施:闭合电源开关,保证电控制动控制器在各位置的正常工作;将空气制动阀换为缓解位,如果无法达到定压,则将转换键切

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至电空位;针对紧急阀电联锁的问题,则要检查相关部位,如果无法短时间修复,则可以将其转换为空气位进行操纵;其它电空阀反联锁虚接、卡滞等,如果在检查后无法在短时间内修复,均先转换为空气位操纵。

故障二:均衡风缸有压力,但是列车管无压力。造成该现象的主要原因是由于中立电空阀的下阀口未及时复位,或者受到堵塞,也有可能是中继阀遮断阀出现卡滞现象无法复位。针对于种问题可以尝试将电空制动器手柄置于中立位,如无法恢复正常,运转位中立电空阀未停止排风,可以将塞门关闭切至空气位操纵,然后将中立电空阀拆除更换。如果列车管在转空气位操纵后仍然无压,要交遮断阀拆下检查,如果故障无法及时处理,则要将遮断阀出维持系统正常运行,后续再行处理。

故障三:均衡风缸追总风。造成这种问题的主要原因可能是由于操作端调压阀发生故障,压力上升无法满足压力在要求值。此时需要更换调压阀,如果一时没有调压阀更换,可以先把非操纵端的调压阀更换至操纵端,用状态良好的调压阀维持系统运行,后续再行更换。 故障四:初放中立位就出现初制动减压量,这是由于压力开关发生问题,此时可以对缓解电空阀进行检查,判定其是否得电,如果短接压力开关联锁恢复正常,证明压力开关发生问题,系统运行中出现该问题可以暂时维持,初放中立位即有减压,其余正常。 3 DK-1空气制动机维护保养

针对DK-1空气制动机,要做好日常保养与定期保养,可以有效减少故障发生,其中日常保养的主要内容如下:制动机组各零部件的性能,排除管路连接或者安装固定的松动现象;将储风缸中的积水及时排空;对空气压缩机的紧固安装螺栓进行定期检查,及时了解其油位变化,保证油位处于限定值范围;对压缩空气压力进行日常检查,保证其处于限定值范围;检查手制动的有效性,运行过程中存在问题必须停车解决;对制动闸瓦的磨损情况进行日常检查,保证闸瓦间隙不超过5-10mm的范围,及时更换断裂或磨损严重的闸瓦,间隙达不到要求则要及时调整。而定期保养则以日常保养为基础,根据机车的运行里程制订合理的修程,根据修程的工艺范围对机车制动机进行全面的检查与维修,及时解决制动系统中已经出现的故障,排除故障隐患。 参考文献

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