JZ-7型制动机试验故障判断

JZ-7型制动机试验故障判断

1、第一步闸

(1)现象:自阀制动区、列车管压力降为零,俗称“起非常”。

故障:均衡风缸缸体处风管堵塞。

判断:自阀回运转位,均衡风缸上升速度快。

(2)现象:列车管漏泄,每分钟超过20kpa,工作风缸压力不变,制动缸压力逐渐上升。

故障:列车管泄漏。

判断:将客货车转换阀置客车位,列车管压力上升至均衡风缸压力值。制动缸阶段缓解。

(3)现象:机车上闸后又缓解,俗称“不保压”

故障:A、工作风缸内漏;

B、工作风缸外漏;

C、降压风缸漏。

判断:工作风缸表针下降到与列车管表针一致时,不再下降,为A;工作风缸表针一直下降,列车管表针也追随下降为B或C,自阀紧急制动位时再准确判断区分。

(4)现象:自阀制动区,制动缸无压力。

故障:A、作用阀3号总风塞门关;

B、分配阀2号列车管塞门关;

C、分配阀22号总风支管塞门关。

判断:小闸单缓,工作风缸压力下降后,单阀回运转位,工作风缸压力不再上升到列车管压力,为B;否则为A或C,在第六步闸时再准确判断区分。

(5)现象:自阀制动区,制动缸压力不成比例,制动缸表针抖动,总风缸压力下降快。

故障:A、作用风缸管大漏;

B、制动缸管大漏。

判断:在第六步闸时准确判断,若小闸全制动300kpa正常,总风不严重下降则为A,否则为B。

(6)现象:自阀制动区,制动缸压力正常。小闸单缓,工作风缸压力不下降,机车不缓解。

故障:10号单独缓解管堵塞。

判断:自阀回运转位,缓解正常。

(7)现象:自阀回运转位,均衡风缸压力不在规定值(500kpa或600kpa)。

故障:自阀调整阀调整压力不正确。

判断:拧动自阀调整手轮,均衡风缸恢复规定值。

2、第二步闸

(1)现象:自阀最大减压位,列车管压力降为零,俗称“起非常”。

故障:A、分配阀紧急部上风堵堵塞;

B、均衡风缸大漏。

判断:松开分配阀紧急部上风堵,现象消除为A,否则为B。

(2)现象:自阀最大减压位,机车上闸成比例,但上升慢。

故障:A、作用阀3号总风塞门半关;

B、分配阀2号列车管塞门半关;

C、分配阀22号总风塞门支管塞门半关;

D、中继阀2号列车管塞门半关。

判断:在第七步小闸紧急制动时,闸缸压力上升慢、缓解正常则为A,否则为B或C或D;B与D在第五步大闸非常位准确判断,A、B、D准确判断后若正常,则为C。

(3)现象:自阀最大减位,制动缸压力值小于360kpa(装有切控阀的JZ-7型制动机除外)。

故障:常用限压阀调整值过低。

判断:过减位确认。

(4)现象:自阀最大减位,制动缸压力值大于360kpa。

故障:常用限压阀调整值过高。

判断:过减位确认。

3、第三步闸

现象:自阀最大减压位,均衡风缸表针上升,列车管表针也追随上升。

故障:A、自阀8a管堵;

B、中继阀8号管堵。

判断:客货车二位阀置客车位,自阀体侧有排风音响则为B,否则为A。

4、第四步闸

(1)现象:列车管漏,列车管表针下降。

故障:A、中均管4号漏;

B、2号列车管漏。

判断:在第一步确认列车管泄漏时为B,在第一步确认列车管不泄漏时为A。

(2)现象:自阀过充位,列车管、工作风缸有过充压力,但无排风音响。

故障:A、过充风缸排风堵堵死;

B、过充风缸缸体7号管堵塞。

判断:自阀运转位,过充压力消除过快,闸缸上闸为B;自阀运转位,过充压力消除慢或不能消除为A。

(3)现象:自阀过充位,有排风音响,但列车管、工作风缸无过充压力。

故障:中继阀座7号管堵塞。

判断:过充位移至最小减压位,均衡风缸排风停止后,自阀扔有排风声响。

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@) 苏ICP备20003344号-4