国电太一13、14号锅炉制粉系统电耗情况分析及对策

国电太一13、14号锅炉制粉系统出力、电耗情况分析及优

化运行对策

[摘要]:随着外部市场的变化,近年来发电用煤煤质呈下滑趋势,对制粉系统出力进行研究和潜力挖掘、对制粉系统运行进行调整和优化,以适应机组负荷的需要,是火电企业当前的重要工作之一。钢球磨煤机具有维修简单,煤种适应性广,运行安全可靠等优点,是火电厂主要制粉设备,同时,钢球磨煤机因设备本身体积大,质量大,其运行耗电量大,是火电厂能耗大户之一,因此,降低制粉电耗和金属消耗,充分利用钢球磨煤机的优点,是节能工作的一大课题。也是我们搞好对标管理、创建星级企业的努力方向。

[关键词]: 制粉系统;钢球磨煤机;出力;电耗

一. 设备概况:

1. 太一六期13、14#锅炉是东方锅炉厂制造的DG1025/18.2-Ⅱ4型锅炉,是亚临界一次中间再热燃煤汽包炉,每台锅炉配有4套中间储仓式制粉系统,热风送粉。制粉系统包括原煤斗、M5-29-11No20.5D型离心式排粉风机、MG350/600Ⅳ型低速筒式钢球磨煤机、JGC-30型全封闭胶带式给煤机、HW-Φ4700-1轴向型粗粉分离器、HW-XB-1(Z)YΦ3250型细粉分离器、锁气器及其他附属设备。 2. 制粉系统主要设备规范: (1) 磨煤机:

型式:低速钢球磨 型号:MG350/600Ⅳ 筒体容积:57.53m3 筒体转速:17.57转/分 最大装球量:64吨

铭牌出力:30吨 * 煤粉细度:R90=12% 电机型号:YTM630-6 电机功率:1000kw 工作电压:6000v

*注:铭牌出力是指BTИ可磨性系数KVT1=1.0、原煤全水分Mt =7%、给煤粒度为0-25mm、煤粉细度R90=8%、在最大装球量及碾磨件为全新状态的基本出力。 (2) 排粉机:

型式:离心式

型号:M5-29-11No20.5D

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流量:6.47-8.32×104 m3/h 全压:14.9-14.2 KPa

电机型号:YTM630-6 3. 煤质特性:

电机功率:1000kw 工作电压:6000v

制造厂家:成都电力机械厂

六期锅炉设计煤种为西山贫煤+洗中煤的混煤,设计低位发热量21.44MJ/Kg(合5120kcal/kg),校核煤种发热量19.64MJ/Kg(合4690kcal/kg)。但实际入炉煤种除火车煤(即混煤)以外,还有占总量约30-40%的小窑煤。小窑煤含硫分较高,热值不稳定。掺杂大量矸石,发热量在14-19 MJ/Kg之间(合3300-4600kcal/kg)。煤质指标见表。

六期煤质指标 (表1)

指标 低位发热量Q 全水分Mar 干燥基水分Mad 挥发份V 灰份A 可磨系数K 单位 MJ/Kg % % % % -- 设计煤种 21.44 7.73 0.77 17 27.28 1.42 校核煤种Ⅱ 校核煤种Ⅲ 19.64 16.8 8.99 11.0 0.88 1.06 22 25.7 32.17 39.84 1.42 1.34 实际煤种 15-18 6.0-6.6 --- 11-16 35-45 --- 4. 为保证磨煤机正常运行,每台磨煤机配有高低压润滑油系统(顶轴和轴承润滑)、电机轴承润滑油系统、减速箱润滑冷却油系统、雾化喷油系统(牙轮润滑)等辅助油站。 5. 在进行分析和调整前,13、14#锅炉的钢球磨煤机制粉电耗在33-35kwh/t左右,且制粉平均出力小于38吨/h。对影响制粉系统安全经济运行的因素进行全面分析,在目前现有条件下,着重从设备本身、日常维护、运行调整入手,寻求增加制粉出力和降低制粉电耗的途径。根据燃烧制粉系统计算说明书,在设计煤种时,磨煤机出力储备系数为1.20,磨煤机最大出力41.76吨,在校核煤种Ⅲ(16.8 MJ/Kg)时,磨煤机出力储备系数为0.91,磨煤机最大出力40.57吨。我们的目标是使磨煤机出力达到或大于42吨,电耗降至30 kwh/t以下。

二. 制粉系统出力偏低、电耗偏高的因素分析:

1、钢球装载量。

13、14#锅炉的磨煤机型号为MG350/600Ⅳ。说明书中提供的最大钢球装载量是59吨。我厂以前对磨煤机内钢球装载量都是按照55吨进行控制。

根据经验公式计算最佳钢球装载量:

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ψzj=12/(n/nzj)1.75=0.1866 (公式1)

式中 ψzj——最佳钢球充满系数;

n——磨煤机工作转速,17.57r/min;

nlj——磨煤机临界转速,nlj=42.3/D=22.6 r/min;

Mzj=ρzj×ψzj×Vt (公式2)

式中 Mzj——最佳钢球装载量,t;

ρgq——钢球的堆积密度,一般取ρgq= 4.9 t/m3,但我厂填装钢球以Φ60为主,

取ρgq= 4.7 t/m3;

Vt——筒体体积,57.73 m;

经计算得知,该磨煤机最佳钢球装载量大约为50.6吨,实际装球55吨左右。实际钢球充满系数按照上述公式计算,为ψ=0.2027。钢球充满系数直接影响磨煤出力和电能消耗。

在一定范围内,随着筒体内钢球装载量mq增多,钢球充满系数ψ增大,磨煤出力Bm

增加,制粉单位电耗ΣE(磨煤电耗Em与通风电耗Etf之和)是有所下降的。但当钢球装载量增加,超过最佳钢球装载量时,筒体内钢球落下的有效高度减小,制粉出力增加程度减缓甚至下降,这时制粉电耗ΣE将明显增加。

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图1 最佳钢球装载量的确定

另外,从运行参数方面分析,在给煤量增加时(大于40吨),磨煤机入口负压明显减小,出入口压差升高很快。说明筒体内钢球量偏多,通流能力下降,再增加煤量,钢球运动高度降低,出力下降,堵磨的可能性增加。

因此,我厂磨煤机目前钢球装载量偏大是影响制粉电耗的因素之一。

根据目前其他电厂制粉系统优化运行经验来看,都将钢球实际装载量调低。我厂在14#锅炉大修时,对B、C磨煤机加装料位自动控制系统后,将装载量控制在45吨。

以14#炉B#制粉系统为例,我们进行钢球装载量前后磨煤机出力和电耗对比,见表2。

钢球装载量变化前后对磨煤机出力和电耗的影响(表2)

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