蜡油加氢裂化2015年再生催化剂运行总结

蜡油加氢裂化催化剂运行寿命预测

2014年蜡油加氢裂化装置进行了换剂检修,本次换剂大部分使用2011年的再生催化剂,装置于2014年12月重新开工。本总结收集2014年12月至2015年12月装置的运行数据,根据目前催化剂的失活速度,评估此再生催化剂剩余运行寿命,提出保证长周期运行措施。

一、 按2015年装置全年高负荷工况下的催化剂寿命预测

2015年装置全年装置基本都在高负荷运行(负荷在90%以上),原料中焦蜡的比例也一直在20%左右。原料馏程(设计终馏点555)、密度(在900-905之间低于设计920)都在设计范围内,硫(在0.2-0.25%),氮(在2000ppm左右)含量也远低于设计值(硫设计低于0.5%,氮低于3020ppm),其他杂质含量也都在设计指标范围内

2015年装置催化剂操作基本稳定,具体分析如下:

(1)系统压力基本稳定在15.0MPA,催化剂床层压差稳定在0.4-0.5MPA; (2)1床平均温度在375℃,最高点温度在390℃,温升150天之前A列可以达到22-24℃、B列可以达到20-22℃,150天之后略有下降A列在20-22℃、B列可以达到18-20℃,2015年初步估计失活2℃;

(3) 2床平均温度由开工初期的390℃上涨至395℃,最高点温度也达到410℃,温升由初期的18-20℃上涨至现在的 20-22℃(主要是为了补偿1床的温升),2015年初步估计失活3℃;

(4) 3床平均温度由开工初期的395℃上涨至400℃,最高点温度也达到410℃,温升稳定在10-12℃,2015年初步估计失活5℃;

(5)4床平均温度由开工初期的397-398℃上涨至400-402℃,最高点温度也达到410℃,温升稳定在8-10℃,2015年初步估计失活4℃;

(6) 5床平均温度由开工初期的395℃上涨至397℃,最高点温度也达到410℃,温升稳定在12-14℃,2015年初步估计失活2℃;

(7) 6床平均温度由开工初期的387℃上涨至393℃,最高点温度也达到410℃,温升由初期的18-20℃上涨至现在的 20-22℃,2015年初步估计失活3℃;

主要是装置开工氮中毒造成失活

图1-1 2015年装置催化剂失活速度评估曲线

从上图看出,2015年精制剂的前150天的失活速度0.7℃/月,后150天的失活速度是0.3℃/月,全年平均失活速度为0.5℃/月(与前面估计的2015年3床精制剂失活5℃基本吻合)。2015年12月精制剂的平均温度为396℃,如果按催化剂专利商确定的精制剂末期平均温度可达410℃计算,失活速度按0.5℃/月计算,催化剂还可以使用28个月。按此评估精制剂运行到2018年4月。

2015年裂化剂的全年平均失活速度为0.4℃/月(与前面估计的2015年4床裂化剂失活4℃基本吻合),2015年12月裂化剂的平均温度为398℃,如果按催化剂专利商确定的裂化剂末期平均温度可达410℃计算,失活速度按0.4℃/月计算,催化剂还可以使用28个月。按此评估裂化剂能运行到2018年6月。

如果装置在未来两年中原料性质稳定,与2015年原料性质相近,负荷在90%左右(尽量不要超过100%),装置催化剂能运行到2018年4月。 二、 按2016年前三个月装置80%负荷工况下的催化剂寿命预测

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