铝电解槽短路口爆炸事件案例
1、某厂(A)2005年5月11日短路**炸事件
1.1过程:子夜0:40分左右,某台槽焙烧完成后准备启动,工人在拆软连接时,未将阳极导杆和平行母线中间的绝缘纸抽掉,也未上小盒卡具,双面同时拆软连接大约一半时,6个短路口有三个发生爆炸,导致系列停电。
1.2处理措施:临时从西厂拉来临时短路母线,将该槽短掉,约4小时后,系列恢复供电,损失不大,该槽后来在不停电状态下,屏蔽焊接短路口后,约一个月后重启。
1.3教训:启动槽拆软连接时,应先将绝缘纸抽掉,紧好小盒卡具并复紧,全面检查一遍后确认,才能拆软连接,电解铝厂应常备临时短路母线,并储备抢修工人,包括屏蔽焊工人。
2、某厂(B)
2.1过程:04年10月2日,也是夜晚,一工人在阳极来效应时,因效应电压不够,抬阳极,无人监护电解槽造成阳极脱离,某一短路**炸,造成系列停电,因该厂没有临时短路母线,平时缺乏应急演练,不知如何处理,造成大面积座槽,将该槽(系列停电时)修复后,全系列恢复生产,用时3天,造成一定的经济损失(约2000万),主要是重新恢复生产时物料及电力消耗。
2.2教训
2.2.1阳极来效应时,抬电压一定要看电压表及电解槽,要有人监护。 2.2.2工厂应常备临时短路母线。
2.2.3应加强紧急情况下,应急预案的学习及演练。 3、 某厂(C)
3.1过程:05年7月1日,因电网波动,造成停电,该厂三条生产线,一条160KA、二条300KA的生产线,停电约4小时后,恢复送电,至次日早晨8:00,一条160KA、一条300KA系列恢复生产,另一条300KA系列的226台槽有15台槽拉起来,形成被动座槽,此时集团公司召开临时紧急会议,分析停电原因及应对措施,该车间主任及公司领导被召集去开会,该主任未将15台槽被迫座槽之事汇报公司领导,下午散会后,才汇报,公司领导大怒,当即将该主任撤职,临时将别一个系列的车间书记调任该车间主任,此书记对电解是外行,不敢上任,又不能违背命令,谎称孩子有病,请假三天,此三天公司未启动该15台槽,新主任复假后,再召集有关人员制定启动方案,方案出台后已是第5天,此时,因长时间座槽,部分铝液已经凝固,炉帮及沉淀、电解质等早已固化,造成阴极偏流,该槽型是沈阳院设计,阴极钢棒为铜铝压接方式,阴极偏流后,某槽部分阴极钢棒发红、熔化而爆炸,引起系列停电,该公司生产技术老总是电厂的厂长调来的(就是同内外有名的喂猪老总,此事后,被调离工作)此时慌了阵脚,紧急向郑州求援,郑派其下属企业生产副厂长,到该厂指导恢复生产工作一周下来,将224台槽全部指导死了,系列停槽,因铝水全部未出出来,凝固在槽中,恢复生产十分困难,逾时七个月,直接经济损失约2亿元人民币(本人参加了此次事故的鉴定会)。
3.2教训:此次事故,人祸大于天灾,平时公司轻视电解生产中的安全风险,座槽后不及时启动也不短槽,如果将这15台槽短掉,也不至于损失如此惨重,处理措施也不对,自己不能处理,不向有经验的大厂求援(据说是因为平时和别的厂家都不来往)向研究所求援,其实践经验不足,造成事态扩大。
4、 某厂(D)阳极短路**炸 该厂平时有个不好习惯,就是认为正常生产的槽子,阳极短路口的绝缘板插接处反正是要绝缘的,其螺丝可以不紧,处于松开状态,就是这个失误造成了事故。经过是这样的,因为处于松开状态无巧不巧,有一个很小的铁件(后怀疑是电焊条头)进入了立柱母线的螺丝处,长时间的作业,如换极、吹风、掀起风格板等,该铁件不断的移动,某日恰巧移动至固定螺杆的两个绝缘套管的中间缝隙处,阴阳极短路,引起爆炸,系列停电,但该厂有临时母线,有应急演练,2小时后,短上该槽,系列恢复生产,又派人到A厂去学习屏蔽焊技术,在A厂人员的指导下,一个月后,该槽也恢复生产,损失不大。
5、 某厂(E) 短路**炸
5.1过程:07年11月份的一天夜里,临近交接班,某工人在看自己的责任槽时,发现了打料锤头被卡住,用钢钎捣未起,此时周围只有他一个,转而去抬电压,寄希望能将锤头拔起,未果,可能是急于下班,他自作聪明的找来一根效应棒,一头抵出槽壳,一头抵住阳极升按钮,使阳极不停地升,自己跑到卡锤头处,继续用钢钎捣,捣是捣开了但此时阳极已脱离,一个阳极短路**炸,系列停电(后来此职工被开除了),因封锁消息,损失情况不详。
5.2教训:标准的违章作业,该厂平时对职工的安全意识、技能教育不够,劳动纪律管理也不完善,交接班时,人太少。
铝电解槽短路口爆炸事故分析
电路三种状态为回路、短路、断路,电解系列是一条强电流的闭合回路。单台电解槽通槽状态的走电方向为:立柱母线—水平母线—阳极导杆—爆炸焊快—阳极钢爪—阳极炭块—电解质—铝水—阴极—阴极钢棒—阴极软连接—槽周母线—下一台槽的立柱母线;停槽状态下电流走向为:立柱母线—短路口—槽底穿槽母线—下一台槽的立柱母线。当电解槽由于某种因素某个环节断开时,整个电解系列形成断路,短路口爆炸,或者正负极母线短接短路时,压降面短路发生打火爆炸。
(一)常见的短路口爆炸有以下种形式:
一、阳极脱离电解质(也叫做离极或脱电解质),原因分析有: 1、出铝作业电压监护不到位;
事故案例:某槽出铝键错打,出现离极事故,短路口爆炸;
2、电解槽滚铝,电压低滑,电流走偏,磷生铁熔化,多组阳极脱落,错误抬阳极过度;
事故案例:2011年6月1日,宁夏锦宁铝厂2014#槽,因槽子滚铝、提极较多,多次手动抬电压,导致阳极脱离电解质,并且连续多组阳极磷生铁熔化,连续脱极,发生短路口爆炸电解质、铝水飞溅;
3、槽控机失灵或正反转接反,无度的升降阳极;
事故案例:某槽,因槽控机正反转失灵,降阳极的程序反而是升阳极,导致短路口爆炸;
4、职工存在冒险行为,盲目抬阳极导致阳极脱离电解质;
事故案例:中铝兰州铝业,职工在处理4035#堵着的火眼时,想着抬阳极就不用打气缸,盲目作业!
“操作工胡保红是2007年6月23日进厂的农民合同工,熟练期未满,不应独立承担作业”我们也要防范到位,我们的职工是否也有这样的思想?
5、电解质水平低,槽子过冷,电解质下沉;
事故联想,由于限电或者技术搭配严重失控,电解质萎缩下沉,阳极脱离电解质,短路口爆炸;
二、焙烧槽启动前未紧卡具,拆软连接,阳极导杆与母线形成断路,短路口爆炸;
1、焙烧槽软连接拆除过多,偏流熔断软连接;
事故案例:某焙烧槽因电流分布不均,焙烧槽拆软连接过多,偏流熔断形成断路短路口爆炸;
2、焙烧槽拆完分流片后,因内在导电质量差,电流分布偏流将软连接熔断; 事故案例:2014年8月30日夜1:34分,新疆信发铝业公司400KA系列2113#电解槽进行焦粒焙烧第三天,当时电压2.5V,分流片全部拆除,电压从2.5V上升至3.5V,该槽电流分布严重偏流,一面槽的软连接已经熔断,发生惨痛的事故。
针对焙烧槽得出教训:
1、分流片尽可能的晚拆,放在启动的前一个班; 2、软连接无特殊情况不允许拆;
3、确认卡具复紧,灌入第一包电解质后再拆除软连接。 三、抬母线过程中,导杆与母线断路;
抬母线过程中,顶紧气缸失效,导杆与母线形成“模糊连接”断路爆炸; 事故案例:2008年元月2日,早晨,该厂母线提升工进行阳极提升作业,在630#槽进行提升母线作业时,主风管爆裂,造成框架压紧气缸组突然失压,阳极导杆与阳极母线接触不良,起弧打火,导致槽电压剧升,部份阳极下滑,铝水外溢,进而引发两组母线短路口爆炸,整个系列停电。
四、阴极电流分布严重偏流,阴极软连接熔断,形成断路; 此种情况在座槽黑启动中较为突出。
事故案例:2005年7月1日,河南新安铝厂因电网波动,造成停电,恢复送电后,一条300KA系列的226台槽有15台槽没拉起来,形成被动座槽,5天后制定方案启动该15台电解槽,此时,因长时间座槽,部分铝液已经凝固,炉帮及沉淀、电解质等早已固化,造成阴极偏流,该槽型是沈阳院设计,阴极钢棒为铜铝压接方式,阴极偏流后,某槽部分阴极钢棒发红、熔化而爆炸,引起系列停电,后恢复生产工作一周下来,将系列224台槽全部停槽,因铝水全部未出出来,凝固在槽中,恢复生产十分困难。
五、异常高电压效应,破坏绝缘,引发短路口爆炸;
高电压效应,使得短路口温度升高,夹有的导电体导电,破坏绝缘。
事故案例:某槽短路口响了一声, 4#短路口绝缘板着火、冒烟。检查短路口母线发现在立柱母线靠近压接面约3cm处有一个空洞。
六、过道母线正负母线短接,压接面爆炸;
系列母线所带的电流强度大、电压高,当正负极母线短接时后果相当可怕; 事故案例:2012年某系列电解槽突然全部停电。经现场调查,发现通道二中间过道母线北侧软连接部多处拉弧烧损,两侧母线侧倒(母线热胀冷缩位移)。19时52分,经全力抢救将烧损的过道母线切断后,恢复送电,调整机组档位升电流;20时18分,升电流过程中电解槽效应过多导致系列电流、电压突变,动力立即降电流;20时26分,电流剧烈波动,整流机组相继过流跳闸;20时37分,再次恢复送电,在救起16台电解槽后,因其余206台电解槽温度过低,电