循环氢压缩机组检修总结

200万循环氢压缩机组检修总结

2011年8月到9月循环氢压缩机组进行大修检查,接到检修任务后,对检修人员进行确定,班组张国文等五人进行作业,由于是首次负责对机组进行检修,检修人员的经验欠缺,我有几次检修汽轮机的经验,组长张国文有几次机组检修的经历,但只检修过一次汽轮机,其他几人仅参与过一次气压机更换干气密封的检修。在这种人员经验少,对设备结构不了解的情况下,在检修前针对循环氢压缩机,汽轮机的结构,拆卸步骤顺序进行系统培训学习。根据作业指导书认真学习机组中要测量的关键点。 精心准备,打好基础

检修前做了大量的工作。首先针对机组检修的液压泵,螺栓拉伸器等专用工具的使用进行清理检查并学习如何使用,另外还加工了一些便于检修的找中心表架,拉马等工具。最后对机组配件进行了实物落实。收集了机组的漏点,不完好的设备问题,在检修过程中得以处理。

严格控制检修过程,发现并及时解决设备故障

本次200万加氢裂化循环氢压缩机检修主要内容有,对汽轮机大修,包括极端气封更换,径向轴承,止推轴承,转子,叶轮,气封条,速关系统,危及保安系统等部件的检查,气压机主要检修内容是对轴承检查,干气密封更换。对机组对中校正,油箱的清洗,蓄能器皮囊更换,消除机组其他缺陷。在检修过程主要发现以下问题: 1、

检修时对机组对中检查,外圆最大偏差0.52mm,汽轮机联轴

器侧气封两侧间隙分别为东侧0.09和西侧0.45mm,经过分析认为气封与轴配合间隙偏差过大,是造成低压端气封泄漏的主要原因。通过调整轴承座外圈垫片东侧增加0.17mm垫片,西侧减少0.17mm垫片,将转子向西调整,最终对中检查外圆最大偏差0.11mm,端面0.08mm。联轴器侧气封间隙调整后间隙东侧为0.25mm,西侧为0.30mm.. 2、

在拆卸干气密封时,将干气密封前侧的梳齿气封取出后发现有

存油,分析可能是由于在停机机隔离气已经停用,而润滑油泵尚在工作,造成梳齿内部进油,这类问题在停机操作中可以避免。

3、

气压机各轴承外观情况良好,对各瓦块进行清洗测量,各部数

据都符合要求,推力瓦块厚度差用千分尺测只有0.01mm,推力轴承轴向间隙用打表法测为0.35mm,前后径向瓦径向间隙用抬轴法测都为0.12mm,前后径向瓦瓦背紧力用压铅丝法测均为0.03mm,都符合规程要求, 4、

汽轮机各轴承外观情况良好,对各瓦块进行清洗测量,各部数

据都符合要求,推力瓦块厚度差用千分尺测只有0.01mm,推力轴承轴向间隙用打表法测为0.27mm,前后径向瓦径向间隙用抬轴法测都为0.11mm,前后径向瓦瓦背紧力用压铅丝法测均为0.02mm,都符合规程要求, 5、

其余部位检修按正常进行,所有检修测量数据均在作业指导书

中有记录,均符合要求。试车正常。 本次机组检修亮点。

1.队伍年轻,检修效率高,

检修小组里,年龄最大不到30岁。尽管检修的经验少,但在检修前花了大量的时间精力准备。对机组图纸学习,作业指导书的研究,配件落实,工具准备做了大量工作,为检修打好了坚实的基础,检修根据施工网络计划高效率的完成任务。 2.现场管理到位

在检修现场,安全措施落实到位,文明检修规范管理,作业

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