氢气泄漏事故案例(5)

我厂上周氢气分配台发生火灾,现将自己经历写出来,希望对刚未遇到这种情况的兄弟有所帮助。因为是我自己亲身经历,不是正式的事故报告,写的就很随意,见谅。

上周一上午,我氯碱厂电解、HCL合成正常开车,车间计划在在停车时已在氢气分配台配好的管线上焊接作业,计划为即将开车的甲醇、合成氨车间约200m3过量氢气引入系统做准备。在取样分析环境中可燃气体,办理完二级动火票后,在分配台附近搭脚手架开始焊接作业,12时,检修人员关闭焊机电源后去吃饭。1时10分,HCL合成主操发现进合成炉氢气系统压力由87kp一下子掉到65kp,便通知电解主操,氯氢工段循环立即前去查看,发现分配台处窜起2米多高的火焰,立即通知值长及安全员。我听到消息后扛着被子就冲进氢气厂房,将被子淋湿后盖在火源处,但由于脚手架阻挡,未能将火源完全覆盖,火焰继续燃烧。现场人员也立即用粉末灭火剂灭火,但火焰并未减小。1时20分,此时现场比较混乱,其他工序员工也提来水桶帮忙灭火。因为我厂开车时间不到2年,员工均为新手,第一次遇到氢气着火事故,有的喊无关人员立即撤离的,有喊的立即停电解切断氢气的,还有的喊赶紧打开氢气防空阀的。而现场观察氢气漏点为排冷凝液视镜破裂,且分配台压力已掉至55kp,火焰高度也略微升高。我们当即统一指挥权,下令停HCL合成,氢气从分配台放空阻火器放空,主操控制放空阀阀门开度,保持分配台正压。电解槽7A/S平稳降电流。立即打开氢气洗涤塔处DN80氮气置换阀门和分配台充氮气阀门,向氢气系统充氮气,保持氢气系统正压,避免因氢气管道负压引起回

火爆炸。并立即通知公司消防队。同时向分配台继续浇水,一方面灭火,一方面给分配台降温,避免分配台温度升高引起爆炸。同时疏散无关人员,只在厂房留下几个人继续灭火。1时26分,随着氮气进入系统和现场扑救,火焰变小。此时氢压机由于进出口差压连锁跳车。氢气进洗涤塔阀门自动关闭,氢气从电解厂房房顶氢气阻火器放空,氢气烟囱配备的蒸汽灭火阀自动开启。而洗涤塔后段氢气管道压力由于充氮气,保持在15kp以上,火焰也逐渐变小。1时30分,公司消防队赶到,随着消防水喷淋及现场人员再次用湿被子覆盖着火点。火焰熄灭。随后清理现场,更换视镜,再用肥皂水试漏仔细检查分配台气密实验合格后,再次置换管道,4时30分HCL合成点火开车。

事故原因:

1、在开车时在氢气厂房动火绝对错误,更不应该办二级动火票,即使在氢气厂房30米外动火也应该办一级动火票。车间安全员及检修人员对危险区域动火要求并不了解。包括我在内的所有员工都应该认真学习安全规程。

2、现场观察氢气泄漏点为分配台排冷凝液视镜破裂。厂房内未安装监控,氢气系统压力由87kp一下子掉到65kp是1时10分,此时厂房内无人。故怀疑是脚手架顶部杂物跌落砸破视镜引起氢气泄露(现场发现破裂视镜

旁有角钢和几段钢筋)。真正着火原因未找到,而焊机内电火花、导线静电放电、跌落撞击火花等微小的火源均可能引起着火。

事故处理总结:

1、个人认为在事故情况下,统一指挥权是最重要的!必须由经验丰富了解工艺的人进行指挥,平且只能有一个声音,余下人服从去完成自己任务即可。如果当时没有统一指挥,有的人按自己理解拉闸停电解,一下子造成后段氢气系统负压,绝对会引起回火爆炸。那种情况下,电解槽降电流要平稳。并且要第一时间充氮气,即保证系统正压,又降低混合器中氢气含量。并且氢气从分配台放空阻火器放空,主操要控制放空阀阀门开度,保持分配台正压。

2、如氢气发生泄漏出现不能控制的趋势时,指挥人员应判断,应立即通知119专业消防队到场采取隔离措施,设置警戒区,疏散无关人员。尽量避免伤亡扩大。

3、氢处理的员工必须穿戴和使用防静电劳保用品。工具用铜扳手。氢气系统的设备管道要严格密封,严防泄漏或喷出。在可能泄漏和停留的地方要设置检测和报警装置。

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