气化炉中心氧调整方案

气化炉中心氧调整试验方案

一、试验目的:

近期因工艺烧嘴频繁出现烧穿,龟裂等现象,造成停车,减产等问题,为了减少此类事情发生,同时也为了完成年计划任务,降低生产成本,制定此试验方案。 二、试验说明:

公司从投料试车到现在中心氧比例变化情况:

时间 开始试车 2011.1 2011.6 2012.1 2011.5 2011.12 2012.6 负荷(m3/h) 60 70 75 80 70 75 80 所占比例(%) 10.1 10.5 13.5 15.0 10.5 12 14.5 16.5 参考同类厂家以及初步设计中心氧流量一般控制在总氧量的15%,但调节的范围应该是在10--20%,10%-20%实际多少要看煤质的情况。本厂去年中心氧控制较低,炉温低,炉壁挂渣较厚,升温速率过快,经常因渣口堵而延迟投料时间,而且运行过程中出现拱顶超温现象;随后加大中心氧比例,从今年3月份出现,烧咀频繁烧坏,而因此造成的损失较大,一般来说,中心氧流量大些有利于煤浆的雾化,可以使煤浆更好地扩散从而提高气化效率,但是过大确又会引起上部温度的升高,影响拱顶砖的使用寿命;过小又会造成煤浆雾化差引起残渣含炭量的升高,消耗较高,而且炉体下部温度上升影响锥体的使用寿命,为了找出一个准确地流量比,找出一个适合本厂工艺的

中心氧量以及操作温度,做此次实验。 三、试验步骤:(以A炉为试验)

方法一:增大中心氧比例,降低操作温度

将中心氧比例控制在17.5—18.5%,操作温度控制1100—1150度,甲烷含量控制2000—2500PPm,氧煤比控制510—520;观察炉温、渣口压差、炉壁温度变化、气体成份变化,烧嘴运行止20天后,因烧咀后期时环隙变大,烧嘴头部磨损严重,火焰逐渐变短,高温区上移,灰渣的流动温度受到影响,渣口压差增高。将中心氧比例降止16.5%,再次观察渣口压差、烧咀压差、气体成份、炉壁温度变化。 方法二:减小中心氧比例,降低操作温度

中心氧比例控制在13.5—14.0%,操作温度控制1150-1200度,甲烷含量控制2000—2500PPm,氧煤比控制520—530;观察炉温、渣口压差、炉壁温度变化、气体成份变化。 四、试验要求:

1、保证煤质能够满足工艺需要,并且波动不大; 2、保证煤浆合格(深度61%—62%) 3、保证氧量、氧压变化不大;

4、中控第二主操认真填写车间下发《中心氧调整参数表》,工艺 副主任监督。

5、工艺技术员对粗渣的形状,含碳量,水质等分析情况每日做 汇总。(要求质检中心每日对粗渣含碳量,水质,煤浆做分析)

6、设备技术员对P1301、P1303、L1301等设备运行情况每日做

汇总。

六:试验安全措施:

1、试验过程中引起炉壁温度升高或超温,可以做停厂处理。 2、试验过程引起烧咀冷却流量低停车。

气化车间 2012年6月4日

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