火力发电机组凝汽器常见液位测量方?/p>
时间?/p>
2012-05-24
来源:环球市场信息导?/p>
作者:
关键字:
火力发电机组
方式
凝汽?/p>
液位测量
摘要?/p>
在火力发电机组运行过程中?/p>
凝汽器?/p>
除氧器、低压加热器等负压及微正压容?/p>
的液位测量是否准确,
直接关系到机组运行的可靠性及机组效率?/p>
该文主要针对广东惠州?/p>
海发电厂一期工程和福建国电南埔电厂扩建二期工程中凝汽器?/p>
低压加热器的液位的不同测
量方式做一介绍并比较,
为经后火力发电机组中的负压及微正压容器的液位测量的设计及?/p>
装作参考?/p>
广东惠州平海发电厂一?/p>
1
?/p>
2
?/p>
2
×
1000MW
超超临界燃煤机组工程,三大主机采
用上海电气集团公司的产品?/p>
机组的额定主蒸汽参数?/p>
27.56 MPa/605
℃。配备的热控?/p>
表种类繁多,
?/p>
600MW
机组超超临界燃煤机组相比?/p>
自动化程度更高,
对仪表的安装更加?/p>
范?/p>
福建国电南埔发电厂扩建二?/p>
3
?/p>
4
?/p>
2
×
670MW
超超临界燃煤机组工程?/p>
三大主机采用
哈锅、哈汽、哈电集团公司的产品。虽然两工程中三大主机的厂家不同,但凝汽器、低加等
容器的液位测量都不可缺少的?/p>
1.
平海发电厂一期工程机组中凝汽器、低压加热器水位通用测量
凝汽器、除氧器、低压加热器的水位测量的通用原理是利用水位—差压转换原理,
通过差压变送器来测量高、低侧水位差压,经过
DCS
来进行差压—水位转换来实现凝汽器?/p>
除氧器水位的测量?/p>
本工程中凝汽器?/p>
除氧器?/p>
低压加热器等水位按照通用的测量方法进?/p>
设计和安装,在机组点火吹管及整套启动过程中,主要存在以下问题?/p>
正常运行时,
由于凝汽器处于高真空状态,
单室平衡容器内的液面高度会随着时间
的推移而降低,
?/p>
DCS
中显示液位高度比实际液位高度要高?/p>
从而对机组的稳定运行造成?/p>
全隐?/p>
;
凝汽器凝结水箱共?/p>
6
台液位变送器,其中一台变送器在正常投入后,短时间就变
为坏点,经检查,为平衡门存在微小泄漏
;
除氧器液变送器设计有两台,两台液位变送器?/p>
常投入后,在
DCS
系统中显示趋势一致,但数值相差太大(相差
300mm
)?/p>
针对以上问题?/p>
凝汽器凝结水箱液位测量原?/p>
(改进)如图二所示,
取消单室平衡
容器?/p>
并把原液位变送器的正?/p>
负压侧互换,
并且上取样一次门后仪表管先向上弯制约
1.5m
左右再向下弯制与变送器相连接,这样可解决当凝结水箱液位高度超过上取样点(在
HHH
报警值之上)
时,
保证凝结水不会倒灌进负压侧仪表管?/p>
除氧器水箱液位变送器两台液位?/p>
送器显示相对误差较大,经现场检查为:单室平衡容器后的取样仪表管有一段约
3m
长的?/p>
平直管段,该管段的坡度不明显,未达到规范中要求的
1:12
,造成该管段内的空气无法全
部排?/p>
(有气泡),单室平衡容器的基准液面降低,
故该两台液位变送器?/p>
DCS
系统中显?/p>
相对误差较大?/p>
且液位显示数值高于实际液位值?/p>
所以,
将单室平衡容器后的水平仪表管?/p>
行改进,使其坡度大于
1:12
就可以达到测量要求?/p>
在液位测量方案改进时,应注意以下问题?/p>
根据凝汽器凝结水箱水位测量原?/p>
(改进后?/p>
?/p>
由于变送器的仪表管只有正压侧仪
表管(与下取样点相连的仪表管)内充满介质,负压侧仪表管内无介质,需要在仪表投运?/p>
对变送器迁移量程,迁移量程的大小取决于变送器安装的高?/p>
;
在仪表投运前,需检查仪?/p>
管的严密性,特别是仪表接头、取样平衡门及排污阀?/p>
;
所有液位等差压类变送器的取样仪
表管在水平方向要有一定的坡度?/p>
坡度须大?/p>
1:12;
若凝汽器液位变送器设计为双法兰隔膜
式液位测量变送器,可按照图一
凝汽器凝结水箱水位测量原理进行安装,法兰安装于取?/p>
一次门后水平管段即可?/p>